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    减速器漏油有响声没有_减速器漏油现象的调查与对策

    时间:2020-03-20 07:16:04来源:百花范文网本文已影响
    减速器是煤矿井下运输设备的关键部件之一,在煤矿生产中,减速器的质量好坏对于提高设备开机率至关重要,直接影响到生产进度。如果减速器中有充足的齿轮油,就可以确保传动系统保持良好的润滑和散热状态,保证机电设备正常运转。如果减速器中齿轮油不足,就会造成齿轮副摩擦系数增大,从而导致轮齿磨损过快、齿面温度过高,从而使其强度降低,造成减速器故障率大大增加。
    一、减速器漏油问题的提出
    位于太原市万柏林区的杜儿坪矿现有综采队4个,掘进队5个。在对井下综采队、掘进队进行的巡视检查中,我们发现减速器发生故障的次数比较多。在查阅最近4个月的检修记录后,我们了解到在这一时间段内80型减速器共发生故障38次,其中漏油30次,严重影响了设备开机率。我们认为需要尽快解决减速器漏油的问题。
    通过统计,我们得出如下结论:
    由于油封不合格而造成的减速器漏油共出现1 4次,占漏油故障总数的46.7%;
    油盖、侧盖及油堵精度差造成的漏油出现了9次,占总数的30%;
    不按标准操作造成的漏油出现了3次,占总数的10%;
    轴或钢套摩损造成的漏油出现了2次,占总数的6.7%;
    其它原因造成的漏油出现了2次,占总数的6.7%。
    二、情况分析与对策研究
    1.我们对减速器漏油的原因进行了全面细致的分析,得到的结论如下:
    从事检修工作的人员对油封安装的技术要求未掌握,检修专业技术不够精通,不按照标准操作,从而造成减速器漏油,是主要原因之一;
    操作水平低,作业马虎、个别螺丝拧不紧,对减速器漏油的影响比较小,不是主要原因;
    油封不合格,骨架油封塑性差,涨紧弹簧松,也是造成减速器漏油主要原因之一;
    因减速器壳体与油盖及侧盖或油盖与侧盖相配合处,经过长期使用,表面光洁度及配合精度降低,同样也是造成减速器漏油主要原因之一;
    因油堵与壳体母扣长期磨损,产生配合不严,不是主要原因;
    车间照明设施齐全,因灯泡损坏,更换不及时,而造成车间光线暗,从而造成装配误差过大,不是主要原因;
    骨架油封安装时与端盖骨架油封槽底面没有贴紧,安装不到位,不是主要原因;
    弹垫由于长期使用,造成塑性差,已经起不到应有的防松功能,不是主要原因;
    由于操作人员不认真,马虎大意,造成个别螺丝没紧固,不是主要原因。
    2.经过认真研究,我们认为:油封不合格,油盖、侧盖及油堵精度差,这两个因素是造成减速器漏油的主要原因,它们在所有造成减速器漏油的因素中所占的比重达到了76.7%。在现有条件下,这两个问题能够得到比较好地解决,而且所需投入比较少,产生的效益比较好。只要解决了这两个因素的影响,再辅以提高检修人员技术水平、严格按照操作规程和作业标准检修,就可以较好地实现减少减速器漏油的目的。
    3.针对油封不合格和油盖、侧盖及油堵精度差这两个因素,我们研究制订了对策措施,具体情况如下:
    油封不合格的具体表现在骨架油封塑性差,涨紧弹簧松。预期目标是骨架油封塑性好,涨紧弹簧弹性好而且紧。制订的对策是在采购骨架油封时,要在定点生产厂家采购,不采购“三无”产品,对不合要求的骨架油封要坚决退回不用。
    油盖、侧盖及油堵与减速器相配合处精度差具体表现在两方面:一是油盖、侧盖与壳体接触面打磨不净,有污点,封口胶涂抹不均匀;
    二是壳体油堵处母扣松。预期目标是油盖、侧盖及油堵与壳体接合面配合严密,不出现渗油现象。制订的对策是有三项:一是油盖、侧盖与壳体的接触面处要用砂布打磨干净,并均匀涂抹封口胶,并加石棉垫;
    二是油堵处除涂抹封口胶外,再扣一层石棉垫,三是所有接触面的螺栓必须拧紧,使弹簧垫压平,保证密封性。
    除采取这些措施以外,我们还有针对性地采取了如下几项措施来提高检修人员素质,规范过程管理,实现标准化操作,从而减少人为因素造成的减速器漏油故障:
    1.对检修人员进行全员强制性培训,以提高人员整体素质。
    2.加强全过程质量检验。
    3.严格按照操作规程和作业标准检修。
    4.制定质量考核办法。
    以上措施实施后两个月,我们组织了对井下机电运输队及各综采、掘进队的复查。在复查中发现:他们在使用了经过质量改进的减速器后,减速器的漏油次数由活动前月均7.5次,降到了月均1.5次。
    三、经济效益
    处理减速器漏油的问题,所需材料费极少,仅仅需要大约5元左右,而且工时投入也没有明显增加。
    重负荷工业齿轮油N460每公斤价值6.8元。一台减速器的平均注油量约40公斤,井下有9个队都在使用我们检修的减速器。每个队减速器漏油次数由改进前的月均7.5次降为现在的月均1.5次,那么全矿9个综采、掘进队每月可减少的损失大约为:6.8×40×9×(7.5-1.5)=14688元。
    经过查看检修记录,改进后的减速器基本上能够正常运行一个月,而不发生任何故障,使用周期延长了,还减少了因更换、运输造成的劳务投入,节约了工时,提高了设备开机率,使综采队能多出煤,掘进队能多打进尺,创造了良好的经济效益和社会效益。
            西山煤矿总公司杜儿坪矿机电检修公司   胡长水

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