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    水井钻孔钻具吸壁导致事故的处理研究(南亲江) 钻具管

    时间:2020-02-23 07:59:05来源:百花范文网本文已影响
      摘要: 在松散地层覆盖区的水文井孔埋钻事故中,一般认为引起埋钻的原因是由于砂粒沉淀造成的,采用常规的处理方法很难奏效,造成井孔报废的概率很高。经多年的实践研究,找到了问题的结症所在:绝大多数埋钻是由于钻具吸壁引起的,往往钻具吸壁是导致事故的主要原因。针对这一“特殊的埋钻”事故,采用“剥离法”进行处理,没有一例失败。从而产生了较好的社会经济效益。
    关 键 词: 钻具吸壁;埋钻事故;水文钻孔;处理方法
    中图分类号: P634.2   文献标识码: A
    1 概述
    所谓钻具吸壁,笔者在本文中是这样定义的:钻具吸壁是指钻具(主要是钻杆)沿着弯曲、变形的井孔,在自身重力、粘性土缩径等内外力作用下,使钻具与地下岩土层密切接触,钻具与岩土层之间的摩擦阻力非常大,导致钻具在孔内既不能转动,也不能提升和下降的一种孔内事故。在以往的事故处理中,这种现象多被认为是下部(主要指钻头体周围和上部)岩粉沉淀引起的埋钻,采取的处理方法有:提、顶、冲、转、打、串、震、反、炸等。在前面几种方法都不能奏效的情况下,只能采取后两种方法。用反丝钻具打捞处理,耗时费力,危险性大,而且反扣时,往往会多头开扣,造成钻具插错,使事故复杂化,甚至井孔报废;采用炸的办法,只能提上部分钻杆,后续处理工作复杂,井孔报废的概率很高,而且该方法还受到有关部门的管制。经多年实践,笔者采用“剥离法”处理这类事故,无一例外都获得成功,从而产生了较好的社会经济效益。
    2 钻具吸壁原因及受力情况分析
    (1)导致井下钻具吸壁的直接原因是钻机故障、水泵故障、停工待料、停水停电、恶劣天气、操作不当导致跑钻、孔内其它事故等,使钻具在孔内静态时间过长。最短的半个多小时就有可能导致吸壁。其间接原因有:钻机、钻塔安装的水平误差、钻头的对称误差、钻具的垂直度、施工震动、施工工艺不合理及地层干扰等因素造成的钻孔弯曲。根据《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001要求,孔身在100m深度内其孔斜度不大于1.5°,以孔深400m为例,孔斜1.5°。在孔底产生的位移L=400×tan15°≈10.5m,即使发生0.5°的偏差,在孔底也要产生3.5m的位移,况且有时候孔斜度会远大于1.5°。因此,静态时,在重力作用下,钻具一般都是贴近井壁的。在重力或拉力作用下钻具有可能嵌入软地层,粘性土缩径也有可能包住钻具,与软地层呈半圆状或键槽状紧密接触,形成吸壁。这种事故表现在泥浆循环系统,有时泥浆循环正常,有时泥浆循环不正常。如果泥浆循环不通,说明该孔不仅仅有钻具吸壁问题,钻头被堵,孔底亦有埋钻的可能。按照正常的施工工艺和与之相适应的泥浆性能要求进行施工,岩粉沉淀不会很多。经理论计算和实践验证,这类埋钻会造成钻机转不动,但一般不足以使钻机拉不动钻具。
    (2)土工资料和静力触探资料显示,第三、四系松散层粘性土的侧摩阻力一般为10~60kPa,大于30kPa的概率最多。在水井钻探施工中,常用φ89mm的钻杆。如果钻具吸壁,其半柱面与地层接触,每米钻杆与岩土层的接触面积A=0.089×3.14×0.5×1=0.14m2 。以摩阻力为30kPa为例,每米产生的摩擦力F=30kPa×0.14m2 =4.2kN。只要有50m钻具吸壁,再加上钻具自重、钻头阻力、钻杆接头阻力,以及在钻孔弯曲部位、缩径部位,钻机拉力被分解为顺层拉力和对地层的压力,使有效拉力变小,摩阻力增大等因素,足以造成“埋钻”。在水井钻孔施工中,钻具吸壁常常达到一、二百米。但是,这一问题在以往的事故处理中,常常由于人们的认识不足而被忽略。
    3 处理方法研究
    根据上述分析的情况,既然钻具吸壁引起了埋钻,就必须采取相应的对策,把钻具从地层中剥离出来。经反复实验和实践研究,采用套冲和削冲这两种方法比较行之有效。下面就这两种方法的有关技术与工艺问题作一详细介绍。
    (1)所谓套冲,就是用大于钻杆锁接头外径的套管,沿着钻杆往下套,在遇到阻力时,一边用自由钳转动钻杆,一边用泥浆泵送水冲洗,把钻具从地层中剥离出来的一种处理方法。水井钻孔在松散层中的施工孔径一般是φ250mm(开孔)到φ550mm(扩孔)之间,钻杆锁接头的外径为118~121mm。因此,套管一般选用外径大于或等于159mm,壁厚为6mm的钢管。如果外径小于159mm,向下套起来很困难,但受到施工孔径的限制,套管外径又不能太大,套管与井壁之间必须留有足够的间隙,所以选用外径为168mm钢管较好。第1根管子带一个导向口,其作用为:①在下套管时,遇到钻杆锁接头会下不去,有了这样的导向口,只要用自由钳或管子钳转动几下钻具,就能顺畅地下去;②到了吸壁的地方,当钻头使用。一边送水冲洗,一边用自由钳子慢慢转动管子,刮削井壁,增大井壁半径,减少接触面积,剥离钻具。导向口高度为60mm左右,弧长为1/3周长,首端为直角,末端为半径等于60mm的1/4圆弧。在导向口上焊一瓦块以增加强度。套管与套管之间可以用丝扣进行连接,也可以用电焊焊接。需要送水时,要有专用的变径接头把主动钻杆与套管连接起来。
    (2)所谓削冲是在钻孔孔径足够大的情况下,另下一套钻具,钻具下端焊上一段1m左右长的套管,套管套在被埋钻杆上往下趋深,到了吸壁部位,一边送水冲洗,一边用套管切削,增大井壁半径,减少接触面积,把钻具从地层中剥离出来的一种处理方法。切削套管是由外径为273mm和168mm钢管相切套焊在一起,上部为平口,在两个管子的间隙处焊上φ89mm的钻杆,用月牙形钢板堵塞缺口,这样做的目的是保证循环液能及时洗涮切削部位。下部为斜面出水口,在离心一侧焊有斜挡条。送水冲洗时,冲洗液由上口流进,下口流出。也可以用简单的制作方法,把钻杆下部孔眼用电焊封闭,在其侧面与套管相对应的位置各开一同样大小的椭圆孔,钻杆和套管对好孔眼后,焊正、焊牢,不能在送水时向外侧漏水。切削法适用于钻孔孔径大于400mm、孔深小于300m的情况。该方法与套管法相比较套冲法具有工艺简单、处理速度快等特点。其缺点是在孔内转动幅度很小,削冲效率低,需用钻杆多。
    4 应用实例
    (1)江苏省江都市麾村自来水厂2号水井施工工程。该井在钻到252m的时候,因孔底阻力大,操作不当而使钻杆崩断,断头在112m位置。施工人员把断头以上的钻杆提上来后,下丝锥打捞,丝锥对上事故头以后怎么提也提不动,转也转不动,水泵送水正常。现场分析:泥浆的粘度、比重符合要求,含砂量低,从事故的发生到丝锥对上位,前后大约用了两个多小时。现场分析结果认为钻具吸壁了。
    处理方法:选用φ168mm钢管进行套冲,当钢管下到146m时阻力变大,这时要一边接通水泵送水(用主动钻杆直接对上井内钻杆),一边转动套管慢慢地下,当下到230m的时候钻具已经能拉动了。再稍微冲一冲后,先把套管提上来,然后再把钻具提上来,前后仅用了6个多小时,就恢复了生产。
    (2)江苏省如东县木并茶自来水厂5号井施工工程。该井在钻到462m的时候因水泵故障停止钻进,为了防止埋钻,操作人员将钻杆提上来2根后修水泵。孔内情况:钻头离孔底24m,钻孔结构为100m以上孔径为500mm,100~300m孔径为400mm,300~462m孔径为300mm。3h后水泵修好,水泵送水循环正常,但钻具提也提不动,转也转不动,操作人员强扭强转,结果在186m位置钻杆崩断了。
    处理方法:先用丝锥对上钻杆,不要吃扣,然后用已经准备好的φ219mm的井管进行套冲,井管下到超过事故头以后,将孔内钻具提上来,通过变径接头接钻杆向下套冲,冲到250m后把钻杆提上来,接井管到240多米后再接钻杆套冲,在井管套冲到420m时,用测绳探故障头已往下跑到202m,说明钻具已活动,至此,钻具吸壁问题已处理好。
    (3)江苏省泰兴北新水厂水井施工工程。孔深380m,全孔孔径已扩到500mm,钻具提上来就可以下管子了,然而在提钻时垫钗没有钗好,钻具滑入井中造成钻具吸壁。现场做了一个切削钻头,按照上述工艺和处理方法花了1d时间处理好事故。
    5 结语
    经过多年实践,我们采用套冲法和削冲法处理过20多例埋钻事故,全都获得了成功,避免了经济损失。因此,具有很大的推广价值。
    参考文献:
    [1] 魏建锋,王玉国.85-1号地热井埋钻事故的处理.探矿工程,1992,(3):48~49.
    [2] 鄢文军,刘晓青.川孝565井深井小井眼埋钻事故处理实践.钻采工艺,2005,(7):106~108.
    [3] 齐全乐.旋挖钻进孔内事故的处理与预防.探矿工程(岩土钻掘工程),2005,(10):23~25.
    作者简介: 南亲江,男,南京工程高等职业学校,副教授,工程师。
    来源:《人民长江》2008.11
        

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